摘要
四川省某轻稀土矿山原矿伴生萤石、重晶石及等多种有用矿物组分,原选别流程包括稀土重选、稀土浮选、重晶石浮选和萤石浮选四个部分,其中稀土浮选与重晶石、萤石浮选分属于两套独立的生产系统,但是稀土浮选精矿指标还是不可避免地受到重晶石、萤石浮选体系回水的影响,导致了稀土精矿品位与回收率自投产以来均未能达到设计指标。为此,选矿厂对原工艺流程进行了长期的考查与改进,同时还开展了其他工艺方案的可行性研究,最终确立了新的工艺方案,即将独立的稀土浮选体系取消,形成了重晶石优先浮选—稀土、萤石混合浮选—湿式高梯度磁选回收混精中稀土的工艺流程。采用改造后新工艺,重选、浮选精矿中稀土综合回收率可以达到72%以上,浮选精矿REO品位达到65%以上。