摘要
某型内燃机车主发电机转子焊接风扇焊后变形量分散性大,为了研究焊接变形对风扇疲劳寿命的影响,对焊接风扇所属底板引起的不同变形量导致安装产生的装配应力进行测试,进而采用真实载荷谱对风扇进行疲劳试验,同时对比了三种通过改变焊接工艺来减小焊接变形的改进方案。研究结果表明:由焊接导致的风扇变形在安装过程中会产生装配应力,变形越大,装配应力越大,变形量与装配应力近似呈非线性关系;疲劳起裂源发生在风扇叶片焊趾处,底板焊接变形越大,叶片疲劳寿命越小;可通过防变形工装来控制风扇底板焊接变形量,底板焊接变形量小于0.35 mm时,可以满足其风扇设计寿命要求。