摘要

结合铸造生产实践,从灰铸铁配料,合金化及控制开箱时间3个方面入手,依据金相组织及铸件本体硬度检测结果,分析了造成灰铸铁件批量硬度偏低形成的主要原因。通过采用调整炉料配比,用碳化硅进行铁液预处理以及用锡铁进行合金化处理等工艺措施,有效改善了铸件金相组织,提高了灰铸铁件硬度。结果表明,灰铸铁配料中使用20%~50%的回炉料、部分含有铬元素的废钢,并使铸件锡含量调整至0.04%~0.06%,能稳定生产出合格硬度的灰铸铁件,提高了铸件品质。