以某具有复杂轮面的铝合金轮毂为研究对象,运用ProCAST软件对铸件的充型、凝固过程进行模拟,以预测气孔、缩孔、缩松等缺陷的发生部位,并分析出现原因,从而进行工艺优化。结果表明,当降低初始升液速度至65mm/s时,铸件浇口附近的气孔缺陷减少。通过调整边模水冷系统水流速度至0.75m/s,并在轮辐两侧设立补缩通道,减小轮辐与轮辋连接处的热节面积,缺陷基本消除。使用优化方案对铸件进行试制,所得铸件无明显缺陷,力学性能优良,满足标准要求。