摘要

针对某2A14-T6铝合金焊接结构在承压试验中发生接头断裂行为开展失效分析,采用断口扫描、宏观形貌检测、焊缝金相分析、焊接结构分析及力学旁证试验等方法,对其进行了断裂原因及机理研究。试验结果表明:焊缝断裂部位存在密集的显微气孔和少量组织疏松缺陷,降低了接头有效承载面积和组织性能,是焊缝断裂失效的主要原因;起裂源区位于焊缝打底焊漏台阶形貌焊趾处,该处接头存在过渡急剧,引起应力集中,是导致焊缝断裂失效的直接原因。在焊接工艺方面,应通过优化焊接工装、细化焊接过程控制等方式提高氦弧焊接过程的稳定性,减少空气侵入电弧,进而降低焊缝气孔率;同时应重视焊缝焊趾形貌的精细化修整,保证接头圆滑过渡,避免出现应力缺口效应。

  • 单位
    天津航天长征火箭制造有限公司