轴承座自动加工控制系统的设计与实现

作者:刘凌云; 罗敏; 吴岳敏; 马彬; 徐金瑜
来源:机床与液压, 2019, 47(02): 181-185.
DOI:10.3969/j.issn.1001-3881.2019.02.040

摘要

采用工序集中对轴承座工艺路线进行优化,并针对工艺装备系统提出了改造方案,即在原有FANUC数控系统基础之上,增加PLC、工业机器人系统,通过三者之间的两两通信,实现各控制单元的分工协作,以满足轴承座工件的输送、上下料及加工过程的全自动需求。经实际运行,该改造方案极大地降低了工人的劳动强度,具有较强的工程实际应用价值。

  • 单位
    湖北汽车工业学院

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