摘要

根据相关研究数据统计,在大多数情况下,高、低旁阀的泄漏都是由于阀门及阀芯的密封面被冲刷。由于机组启动时阀芯上有湿蒸汽,在高速条件下,湿蒸汽水滴会冲刷密封面并造成不同程度损坏,最终致使旁路系统内漏。因此,本文对某电厂600 MW机组高、低旁阀阀芯,阀座和阀笼自投产运行存在频繁内漏冲刷的问题进行全面分析,认为主要原因为:旁路系统阀门采用平衡式结构所布置,在阀杆和流量套筒之间的密封是可压缩石墨密封圈,开始时石墨密封圈是被压缩的,往复多次动作后,石墨密封圈会存在不同程度的受损;阀门执行机构采用气动设计,而仪用气压力通常不足以满足高压力需求;阀门在开启状态时,阀芯上有水蒸汽冲刷。针对上述设计和设备中存在的问题,首先,采取将阀芯改进为平衡式先导阀芯,同时与石墨密封圈结合;其次,在气动阀门执行机构的顶端安装手动装置,可以有效地增加阀门的关闭力;最后,改进阀芯结构,确保在全开状态下蒸汽不会冲洗阀芯等有针对性的结构改造,以保护阀门和阀芯。

  • 单位
    陕西德源府谷能源有限公司