摘要

新能源汽车铝合金电机壳铸件,外侧有多处凸台,内部有螺旋水道结构,壁厚差较大,很难实现顺序凝固,部分铸件出现缩松缺陷。对铸造过程进行模拟,发现补缩通道中断,未建立起热节与冒口间的温度梯度,有形成缩松的倾向。经用户同意优化铸件结构,减小凝固过程中的热节,并优化工艺方案,使用补贴代替边冒口。对优化方案进行模拟,铸件实现了顺序凝固。将优化后的方案用于实际生产验证,发现缩松缺陷得到解决,而且大幅度提高了工艺出品率和生产效率,降低成本。