摘要

针对铜杆连铸连轧生产线所使用的铸机水、乳化液、无酸清洗液等介质,在使用过程中存在的铸机水质波动、模腔碳垢及喷嘴堵塞、水处理剂消耗大,乳化液介质添加不合理及过滤效果差、细菌指标高,以及无酸清洗酒精添加方式和液位控制不合理等问题,采取了水处理剂优化选型、铸机坑及铸机喷嘴的定期清理,乳化液介质添加优化及过滤布合理选型,定期进行细菌检测及消杀,优化无酸清洗酒精添加及箱体液位控制改进等措施,有效解决了存在的问题,铸机水系统水处理剂及无酸清洗酒精使用量均实现减半。