摘要

35CrMo合金结构钢常用于制造高负荷零件,应用领域广泛,市场需求较大。目前,国内某厂通过模铸生产小锭重35CrMo孔缺陷钢锭存在内部缩较大、成材率低的问题。为了大幅度提升此钢锭的成材率,保障成品质量,本文开展无冒口钢锭插入发热体技术的研究。采用有限元软件ProCAST,系统研究了无冒口钢锭内有无发热体、不同发热体插入数量、插入位置、插入深度及发热持续时间对钢锭凝固进程温度场、凝固时间和内部缩孔缺陷的影响。结果表明,相较于无冒口钢锭,每增加两根发热体凝固时间延长350s左右,插入发热体后,内部缩孔体积可缩小65.9%以上;距中心20mm,插入深度20mm处插入四根发热体,发热持续时间为1500s左右时,内部质量及成材率相对最高,比无发热体的无冒口钢锭缩孔体积减小90%以上,效果优于常规冒口补缩法,可为模铸工艺的创新提供一定研究思路。