摘要

本文对热轧除鳞系统设备控制技术进行了研究,构建了一拖二的电力拖动系统,解决了一拖一电力拖动系统机动性不足的问题。简述了不同控制系统间的通信接口方式。结合生产实际,开发了软启动差动保护错时投入功能以及变频、软启动、电机远程切换功能,解决了电机启动过程中差动保护跳闸以及操作人员到现场才能切换电机的问题。采用了除鳞喷射阀按道次、速度选择打开延时时间的控制方式,解决了带钢头部除鳞打开过早或过晚的问题。设计了夹送辊重力测试程序,建立了重力补偿插值表,提高了夹送辊压力控制精度。通过带钢位置跟踪、除鳞点时间计算,构建了基于钢种、位置的智能除鳞节能模型。改进后的除鳞控制系统实现了在满足带钢表面质量要求前提下智慧节能的目的。