摘要

某产品精制装置液化气脱硫醇部分由于原油性质复杂、硫含量高,且上游催化、焦化装置不定期回炼火炬凝液、轻污油、重污油等,精制不饱和液化气硫醇、总硫含量偏高且不稳定。为解决这一问题,决定应用ZHQDS-01脱硫增效剂改善脱硫效果。应用脱硫增效剂前,通过分析硫形态,制订了合理的加注方案和优化措施。应用过程中,配合稳定胺洗,及时脱除碱液再生生成的二硫化物,适当降低碱液再生温度,优化氧化风量等操作调整,取得了良好的效果,精制液化气硫醇含量稳定合格。脱硫增效剂的使用不但保证了精制不饱和液化气产品质量合格,且不再使用脱硫醇催化剂,减少了换碱频次,估算每年可节省费用约199万元,降低了装置的运行成本,为企业带来了显著的经济效益。