摘要
本工作通过加入适量的Bi元素,采用传统的板坯高温加热工艺,提高冷轧压下率至90%制造出薄规格超高磁感取向硅钢,成品厚度为0.23 mm,磁感值(B800)不低于1.95 T,并通过分析关键工序的组织、织构及第二相析出行为,探讨了整卷成品铁损值稳定及磁感值高的原因。结果表明,各工序中取向硅钢的组织、织构演变规律与传统研究结果一致,热轧、常化后其以复合物析出为主,脱碳退火后存在含Bi的复合物析出和单质析出,加入适量的Bi可增强初次再结晶和二次再结晶退火过程中的抑制力,保证最终形成完善的二次再结晶组织、织构,获得更高的高斯取向度。