摘要

醋酸纤维丝束在经开松机开松过程中,由于丝束偏移、展幅宽度不足、丝束扭转等导致甘油喷洒不均、滤棒吸阻波动大,从而影响滤棒产品质量稳定性。为此设计了一套丝束展幅宽度检测及开松不良滤棒剔除装置。该装置监测部分安装在三级空气开松器处,确保三级空气开松器处的丝束宽度不低于180 mm。装置使用了两个光电传感器对丝束展幅宽度进行监控,采用西门子高速计数模块对滤棒切割脉冲SCP进行计数,实现展幅宽度状态的识别及开松不良滤棒的跟踪,确保开松不良时所生产出来的滤棒在剔除阀处被准确剔除。在生产速度为590 m/min时进行测试,使用step7软件对光电传感器及剔除信号进行跟踪检测,记录其动作时间,并统计废料箱中剔除的滤棒支数。结果表明:该装置能在丝束展幅宽度低于设定的180 mm宽度时,有效识别、跟踪并准确剔除相应滤棒,完全消除因丝束展幅过窄导致的不合格滤棒流入下道工序。