摘要

广西某冶炼公司采用火法流程处理脆硫铅锑矿,产生的鼓风炉水碎渣中含有大量锌、铟、锡、锑等有价金属,为了有效回收利用,公司决定新建造一座2.5 m2烟化炉。针对传统烟化炉耐火砖易上浮、维修频繁,同时风口中心高度较高不利于还原冶炼的问题,该公司采取了将炉底结构改为炉缸、优化炉体尺寸、改进风口装置和水套内衬等措施,重新设计了新型带炉缸烟化炉,该烟化炉可一炉两用,即可作为烟化炉处理鼓风炉渣,也可作为鼓风炉处理锌合金物料。作烟化炉使用时,按日处理铅锑鼓风炉炉渣60 t计算,该烟化炉每日可回收Pb 1.73 t、Sb 1.89 t、Zn 4.6 t、In 8 428 g,经济效益显著。该新型带炉缸烟化炉设计应用的成功,是脆硫铅锑矿火法流程的延伸与完善,为综合回收渣中的锌、铟、锡、锑等有价金属开辟了一条新的途径,而且生产稳定,具有推广应用价值。

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