摘要
针对某矿山爆破粉矿率偏高的问题,采用传统连续装药爆破方法易在孔壁粉碎圈附近产生粉矿,造成矿石级配不达标和资源的永久浪费。因此为改善爆破后矿石级配并提高骨料成品率,借鉴中部空气间隔装药爆破技术,依据现场工况参数,分别在0 m、1 m、1.2 m、1.5 m中部空气间隔装药条件开展爆破试验研究。首先采用ANSYS/LS-DYNA有限元软件进行数值模拟试验,建立了采用HJC本构关系的石灰岩模型,模拟该矿实际地质条件。随后获取不同间隔距离条件下岩体损伤分布特点,初步获取相对较优的空气间隔装药长度。由于ANSYS/LS-DYNA并未将爆生气体的作用考虑在内,因此为了得到更准确的实验结论,同时考虑到不宜使爆破大块率过度增加,结合项目实际情况,选用1.2 m、1.5 m中部空气间隔装药长度进行现场爆破试验,对比不同爆破试验条件下的岩块级配。试验结果表明,采用中部空气间隔装药的措施降低爆破粉矿率是有效的。采用空气间隔长度为1.5 m时,可以降低不均匀系数Cu与爆破粉矿率。技改前平均粉矿率约为15.94%,技改后4.75 mm以下的粉矿率可降低至9.37%左右,使得爆堆级配达到良好水平。
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单位厦门钨业股份有限公司