摘要

为解决某公司LS型净水器产品生产线上工序分配不合理和物料安置不当导致的生产平衡率低的问题,通过秒表测时进行双手作业分析,采用模特排时法、5W1H提问法,基于取消(Eliminate)、合并(Combine)、重组(Rearrange)、简化(Simple)四原则,结合实际生产情况和产品生产要求,改善了生产线瓶颈工序,提高了生产线平衡率。先后通过4次改善,将生产线平衡率从56.15%提高到了85.35%。用FlexSim仿真软件建立模型,验证了该生产线优化方案的可行性与效果。