目前,火电厂煤场斗轮机的作业主要依靠司机就地操作,作业过程连续、劳动强度大、效率低,且存在登高风险、粉尘危害等不利因素。本文以某燃煤电厂门式斗轮机自动化改造为例,介绍了门式斗轮机自动控制系统的主要构成,分析了全自动堆取料的原理,详细说明了门式斗轮机自动化改造方案。经过研究和改造实施,提高了堆取煤效率,实现了煤场门式斗轮机无人值守。