摘要

探讨了燃煤电厂SCR烟气脱硝装置NH3/NOx摩尔比分布不均匀导致反应器出口/NOx浓度偏差大、氨逃逸浓度过高等影响锅炉系统安全运行的问题。结合600 MW机组SCR脱硝装置实例阐述了热态下进行喷氨优化调整及性能评估的程序,测试结果表明在机组正常运行负荷范围内,经过喷氨优化调整后:反应器出口NOx浓度相对标准偏差可以控制在16%;在相同负荷和氨逃逸浓度下,脱硝效率提高了3.2%;SCR脱硝装置的化学潜能提高了0.11,对比初期的SCR脱硝装置化学潜能3.59,投运了20 000 h后的脱硝性能约下降了25%。最后分析归纳了影响SCR脱硝性能和经济运行的主要因素,为燃煤电站脱硝控制提供参考。