摘要
某发动机在开发阶段进行发动机台架耐久性测试中,出现发动机功率扭矩下降现象,进一步排查发现某一气缸压缩压力下降,从而导致发动机性能下降。检查分析发动机耐久过程的每秒采集的数据,并无明显异常。通过发动机的拆解分析发现,该气缸对应的活塞环岸出现断裂,导致气缸密封不严,发动机在运行过程中窜气量大,从而导致气缸压力降低。通过电镜对故障件进行断口分析,发现活塞断口表面的微观形貌全部为准解理断口,活塞环岸在裂纹萌生后,断口部位收到较大应力,裂纹扩展速度较快。同时对故障件进行金相、硬度、化学成分以及相关尺寸进行检验,进一步排查分析发现活塞本身不存在质量问题。因故障现象出现在发动机开发阶段的耐久试验中,结合活塞断口的分析及金相及尺寸的物理分析,排查的方向转为活塞强调设计方面。通过进一步研究分析,对活塞环岸的结构尺寸进行调整优化,并对优化后的活塞进行温度场及疲劳仿真分析,进一步提高活塞疲劳强度安全系数。调整优化后的活塞重新搭载发动机进行台架耐久考核,完整顺利的完成试验,试验后的活塞进行拆解分析,无任何异常。本次活塞故障的排查,积累了活塞设计的相关经验,对后续新开发活塞有参考借鉴意义。
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