摘要
某黄铜轧机采用手动尺寸调整定位机构,通过人工旋转四个定位螺丝对辊缝尺寸进行调整。该调整机构存在三个缺陷:一是因为人工操作精度不高而造成尺寸误差;二是会造成两个轧辊与铜材的接触面不水平,导致产品弯曲;三是影响生产效率。本文提出了采用伺服电机带动丝杆并进而推动轧辊的移动。驱动方式由人工调整改为伺服控制后,设备的自动化程度、生产效率和产品精度得以显著提高。
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某黄铜轧机采用手动尺寸调整定位机构,通过人工旋转四个定位螺丝对辊缝尺寸进行调整。该调整机构存在三个缺陷:一是因为人工操作精度不高而造成尺寸误差;二是会造成两个轧辊与铜材的接触面不水平,导致产品弯曲;三是影响生产效率。本文提出了采用伺服电机带动丝杆并进而推动轧辊的移动。驱动方式由人工调整改为伺服控制后,设备的自动化程度、生产效率和产品精度得以显著提高。