摘要
结合铜电解阳极自动生产线的工艺流程特点,介绍了由变频器、旋转编码器、PLC组成的异步电机的定位控制系统,并以阳极整形机组中的某链运机定位控制系统为例,对定位控制进行了讨论,分析了系统的工作原理和定位过程,提出了系统控制软件流程,解决了该链运电机的定位停止不平稳的问题,从而实现了链运机停止位置高精度控制。
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结合铜电解阳极自动生产线的工艺流程特点,介绍了由变频器、旋转编码器、PLC组成的异步电机的定位控制系统,并以阳极整形机组中的某链运机定位控制系统为例,对定位控制进行了讨论,分析了系统的工作原理和定位过程,提出了系统控制软件流程,解决了该链运电机的定位停止不平稳的问题,从而实现了链运机停止位置高精度控制。