摘要

车钩是铁路安全运行的重要部件,为了优化钩腔内部结构,提升车钩质量及可靠性,文章采用射线DR技术,对原铸造工艺下生产的100型钩体进行检测,发现钩腔内部多个位置存在缩孔类缺陷。通过工艺试验及实物解剖的方法,对100型钩体铸造工艺进行4次迭代优化,选出100型钩体最佳铸造工艺,创新性地在钩头腔设置1个带有2个补缩通道的垂直明冒口,增加钩腔内部补缩能力,并去除钩腔内部所有内冷铁,使得100型车钩钩腔内部缺陷几乎全部消除,产品内部质量较TB/T 456.2的标准要求有较大提升,从而提升了100型钩体产品质量,使得100型钩体在生产过程中由于内部结构缺陷导致的废品率由8%降为0。提升了100型钩体的疲劳强度及使用寿命,有效保障了铁路运行安全。